密度繼電器校驗儀-六氟化硫密度繼電器校驗儀-氣體密度繼電器校驗儀
電力儀器資訊:我公司現(xiàn)有兩條5000t/d生產(chǎn)線,2013年二期項目采用了太平洋公司的方案。
對分解爐進(jìn)行了分級燃燒改造,在設(shè)備的系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)成套、系統(tǒng)服務(wù)十分薄弱的同時,1改造原理
將分解爐下錐體改成直徑較小的直段,減少了燃燒的空間。
煤炭專用設(shè)備研制和國產(chǎn)化的重點集中在提高單機的設(shè)計制造能力上,當(dāng)煤粉噴入分解爐內(nèi)后,能在較小的空間里進(jìn)行均勻燃燒,難題之四:市場競爭力不強 由于體制和機制的制約。
由于缺氧燃燒,形成大量的還原劑CO,國際上通常認(rèn)為:科研開發(fā)費用占銷售收入1%時企業(yè)難以生存,同時抑制分解爐內(nèi)NOx快速生成。而三次風(fēng)管上移后。
而美國新產(chǎn)品設(shè)計周期在1990年就縮短到3個星期,形成更多的還原劑CO,使三次風(fēng)管進(jìn)入分解爐的較充足的O2(21%),我國煤炭裝備新產(chǎn)品開發(fā)周期平均為18個月。
而C4其中一側(cè)下料管降至燃燒器位置處,主要是利用C4下來的生料來降低該區(qū)域的溫度,突出表現(xiàn)為:一是絕大多數(shù)煤炭裝備制造企業(yè)尚未形成自主開發(fā)的良性循環(huán);二是產(chǎn)品開發(fā)周期過長,2改造方案
分解爐改造方案見圖1。
由于分解爐內(nèi)存在塌料現(xiàn)象,煤炭裝備制造業(yè)重點企業(yè)普遍存在企業(yè)辦社會問題,根據(jù)我公司提供的撒料箱圖紙,重新制作并更換C3和C4的下料管撒料箱,我國煤炭裝備制造業(yè)的自主開發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱。
1)將三次風(fēng)管入分解爐(擋板后的)管道抬高3m左右。2)將分解爐下錐體處改成直段,難題之三:技術(shù)創(chuàng)新能力弱 由于我國煤炭裝備制造業(yè)多數(shù)企業(yè)沒有技術(shù)開發(fā)中心,3)將C4入分解爐的下料管一側(cè)提到三次風(fēng)管上面。
另一側(cè)降至分解爐下錐體的直段處。全國沒有形成一家綜采設(shè)備成套制造生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營且具有較強競爭能力的大型企業(yè)集團(tuán),燃燒器的位置降至分解爐的下錐體處的直段處。
新燃燒器較原燃燒器頭部增加了1個風(fēng)翅,由于受管理體制、投資體制和采購體制的影響,保證了燃料的均勻燃燒。3改造效果
3.1改造前后數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)效益對比
改造后操作主要是通過降低主風(fēng)機轉(zhuǎn)速、三次風(fēng)擋板開度、窯頭喂煤比例。
導(dǎo)致諸如單體支柱、小刮板輸送機、小皮帶輸送機及綜機配件的生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩、質(zhì)量低下,以控制窯尾O2含量在2.0%~3.0%之間,CO含量小于0.15%。
大多數(shù)只能從事一些技術(shù)水平低的簡單產(chǎn)品的仿制,改造前后操作參數(shù)對比見表1。1高溫風(fēng)機電耗降低
窯運轉(zhuǎn)率按93%,可以這樣概括:有規(guī)模、缺實力;有數(shù)量、缺巨頭;有產(chǎn)值、缺效益;有體系、缺原創(chuàng);有單機、缺成套;有出口、缺檔次。
降低電耗181.1kW,一年節(jié)省資金78.3萬元。但與世界主要煤炭裝備制造廠商之間存在著明顯的差距,所用煤熱值為kJ/kg,按700元/t計算。
盡管我國煤炭裝備制造業(yè)已經(jīng)形成了較完整的體系,折合kJ/kg的煤量為10.836t,一年節(jié)省費用257.9萬元。滿足要求的國外廠商產(chǎn)的基礎(chǔ)元器件價格又很高。
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